5、系统调试 5、1 调整光电开关SQ1和反射板的安装距离,使光电开关处于工作状态时,调整到“挡光”,PLC输入通道HR0003的指示灯亮。以同样方法调整好光电开关SQ2、SQ3、SQ4……..SQ10。 5、2 调整接近开关JQ0,使“夹头”在运动轨迹的最低点时接近“档块”,并使PLC输入通道HR0012指示灯亮,以同样方法调整好接近开关JQ2、JQ3、JQ4、JQ5。 5、3 调试旋转编码器时,A、B、Z相按说明书接线,在PLC编程软件中对编码器的高速计数进行设置,使用Z相加软件复位方法。见图(7)。按下按钮5SA,使传送带电机停车时,四连杆装箱包装机应停止工作。 ![]() 5、4 按动相应的按钮,分别控制进箱电机、出箱电机、瓶电机的开、停。关机以后将开关位置置于“关”。1SA和2SA分别控制“出箱臂”和“瓶定位”,10SA,15SA控制“导向”和“变距”。 5、4在上述“动作”都已正确时,将“手动”转为“自动”,按下“整机启动”按钮,调试PLC逻辑程序。进行自动装箱包装操作。 6、结束语 经PLC改造后的四连杆装箱包装机电气控制系统,外观上;物理接线量大大减少,控制柜体积缩小,柜内的原器件排列有序。运行效果上;经设备运行证明,自动化程度大大优于原系统控制效果。控制可靠性大大提高,减轻了现场操作人员的劳动强度。由于系统在整个包装流水线和包装机设备的危险位置安装了光电位置检测开关,提高了操作的安全性。总体上提高了企业的经济效益。 | |
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