中图分类号:TQll28.1文献标识码:B
新余钢铁有限公司18000m3/h制氧机工程是1×100吨转炉的配套工程,自2001年5月开始设备招标,经过土建、设备安装、试压、查漏、裸冷、单机试车等过程,于2003年4月6日下午5:00正式开机,8日晚9:00(中途停机6小时)生产出合格氧气,11日生产出合格氩气,创造了新设备一次性开机出氩时间最短的记录。其设计值及运行值见表1。 重庆钢铁设计院进行制氧机工程的工程设计,杭氧股份有限公司提供空分本体设备。浙江开元安装公司二公司承建安装工程。该制氧机采用先进的常温分子筛吸附、增压透平膨胀机、规整填料塔和全精馏无氢制氩技术、氧氮产品外压缩、部分氩内压缩的流程。笔者有幸参与了工程建设的全过程,现对整个工程做一概述。 本套制氧机,以确保生产长期稳定、可靠运行及节能、操作弹性大为原则进行流程设计及设备选型,其工艺流程见图1。部分氩内压缩流程以及氮膨胀流程未示出。液氮生产工艺流程见图2。 118000m3/h制氧机特点 (1)采用全低压、全板式的工艺流程,分馏塔上塔、氩塔采用填料塔,大大降低了塔的阻力,氮、氩提取率进一步提高(设计全量提取率氧气为97%、氩气为82.4%)。 (2)空气预冷系统设置水冷塔,充分利用干燥氮气(污氮及富余产品氮)的吸湿性,使冷却水温降低;设置备用的冷水机组,使夏季运行更加稳定可靠。 (3)分子筛纯化系统采用活性氧化铝一分子筛双层床结构,大大延长了分子筛的寿命,卧式床也使床层阻力减少。 (4)透平膨胀机采用增压制动工艺,从而减少膨胀空气量,使精馏塔上塔工况稳定。当有富余的带压氮气时,利用一台膨胀机的制冷能力,生产一定量的液氮或将液氮送入上塔顶部,可转产一定量的液氧。 (5)设备变负荷能力60~115,并设置了外部反灌液氧和液氮管线,可以实现:①快速启动;②膨胀机故障情况下,利用反灌液体,保证空分正常运行;③反灌液氮多产液氧或气氧。 (6)部分液氩产品内压缩,输入2.5MPa(G)气氩管网。 2设备主要配置 2.1空气过滤器 采用无锡安活气体净化设备厂生产的ZKG—2500型自洁式空气过滤器,处理空气量约150000m3/h。该系统提供三个4~20mA信号至中控室,实现启停、报警及压差显示功能。 2.2空气透平压缩机系统 采用美国cooper公司生产的3MSGEP-25/15型空气透平压缩机组,排气量90000m3/h,排气压力0.61MPa(A),调节范围80%~105%,配套上海电机厂生产的YGF900-4型(8000kW、6000V)异步电动机,采用液态软起动装置进行降压启动。系统的一次仪表由cooper公司和上海电机厂配套供货。制氧机组中央控制系统(DCS)分别对压缩机和电机进行控制和显示、报警、联锁。 2.3空气预冷系统(杭氧供) 空冷塔下段为筛板塔,换热效率高;空冷塔上段及水冷塔为散装增强性聚丙烯鲍尔环填料,阻力小。考虑到夏季运行的稳定可靠性,自备了一台马来西亚产的顿汉布什冷水机组。系统阀门均采用不锈钢球阀,四台水过滤器为不锈钢材质,四台氮水预冷水泵采用不锈钢叶轮和轴,保证系统供水的清洁度。空冷塔、水冷塔的翻板液位计设有蒸汽保护系统,防止低温冻结。双法兰变送器液位计将空冷塔、水冷塔的液体信号准确送到DCS上进行显示、报警和联锁。 2.4分子筛纯化系统(杭氧供) HXK-90000/5型分子筛纯化系统为卧式双层床结构,单台装活性氧化铝11吨、13X分子筛15.5吨。分子筛再生切换周期约4小时,电加热器为二开一备,单台功率为507kW,系统切换阀门选用了无锡工装产品,电磁阀采用了德国Herion产品,确保系统运行的稳定性、可靠性。 2.5透平膨胀机系统(杭氧供) 两台反动式可调喷嘴增压透乎膨胀机,膨胀量在9480m3/h左右,并可在75%~130%范围调节,单台运行时温降达60K左右,其中一台可进行氮膨胀,最大氮膨胀量在13800m3/h,可产液氮1550m3/h或产液氧1650m3/h。 2.6分馏塔系统(杭氧供) 分馏塔系统包括主换热器,上塔(规整
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